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铜选厂节能降耗的改进措施

发布时间:2015-12-31 17:13:25

某铜选厂在生产期间,电耗一直较高,占生产成本的一大部分,经分析,电耗消耗主要存在于破碎和磨矿阶段,磨矿阶段大,于是,该厂采取了减小破碎产品粒度的措施来减轻磨矿作业以降低能耗,同时提高生产能力,具体的实施后,效果显著。

一、选矿流程及功耗分析

某铜矿是中型有色金属矿山。选矿厂生产规模为2500t/d,矿石硬度系数f=12~16。采用三段一闭路破碎、一段闭路磨矿的碎磨流程,磨矿细度为-0.074mm占58%。浮选采用一粗、二精、二扫流程。精矿经两段脱水,终产品为铜精矿。破碎流程如下图所示。

 

选矿厂安装的设备总数为198台,装机总容量为4244kw,年耗电量达2060万kW·h。碎磨是电耗较高的工序,占全厂耗电量的48.44%,其中破碎产品终粒度控制在9~12mm时,碎磨作业功耗较低。因此,该选厂采取减小碎矿产品粒度的措施,提高磨机处理能力是可行的,也是节省电能与钢材消耗的有效途径。

二、改进措施

1、提高粗碎作业的破碎比。粗碎机为颚式破碎机,其排口为110~130mm,负荷率仅为50%,说明粗碎机的潜力没有得到充分发挥。过大的排矿粒度还影响了中碎机效率的提高。经采取增加颚式破碎机固定衬板厚度,使排口减至70~90mm的措施后,粗碎作业的破碎比由原来的2.2提高到2.8,为中细碎作业效率的提高创造了有利条件。

2、更新中碎、细碎破碎机。原中碎圆锥破碎机及细碎圆锥破碎机已使用近30年,设备老化,大修周期短,效率低且排口难于调小。现将中碎机换成Φ1750圆锥破碎机,细碎机换成Φ2200圆锥破碎机,中碎及细碎机排口分别由原来的55mm、21mm减小到35mm和14mm,使碎矿产品终粒度由原来的24mm降到16mm。

3、强化筛分作业,提高筛分效率。该铜矿地处江南,矿石含水、含泥量较大,造成筛分效率较低,仅为45%~64%。采取的改进措施是:增设缓冲漏斗,扩大给矿扇形漏斗面积,减缓矿石下滑速度,延长矿石在筛面上的停留时间,提高筛面的利用率。经考查证实筛分效率达75%以上,闭路循环负荷明显降低。

4、改善洗矿工艺,减少矿石含泥量,提高破碎及筛分效率。

破碎系统改造后,破碎产品的终粒度由24mm降至16mm,使磨机的处理能力提高约10.7%,磨机的运转时间大幅降低,磨机的电能、钢球和衬板消耗自然大为减少。可见,该厂采取的措施非常有效,广大用户可作为借鉴。

某铜选厂在生产期间,电耗一直较高,占生产成本的一大部分,经分析,电耗消耗主要存在于破碎和磨矿阶段,磨矿阶段大,于是,该厂采取了减小破碎产品粒度的措施来减轻磨矿作业以降低能耗,同时提高生产能力,具体的实施后,效果显著。

一、选矿流程及功耗分析

某铜矿是中型有色金属矿山。选矿厂生产规模为2500t/d,矿石硬度系数f=12~16。采用三段一闭路破碎、一段闭路磨矿的碎磨流程,磨矿细度为-0.074mm占58%。浮选采用一粗、二精、二扫流程。精矿经两段脱水,终产品为铜精矿。破碎流程如下图所示。

 

选矿厂安装的设备总数为198台,装机总容量为4244kw,年耗电量达2060万kW·h。碎磨是电耗较高的工序,占全厂耗电量的48.44%,其中破碎产品终粒度控制在9~12mm时,碎磨作业功耗较低。因此,该选厂采取减小碎矿产品粒度的措施,提高磨机处理能力是可行的,也是节省电能与钢材消耗的有效途径。

二、改进措施

1、提高粗碎作业的破碎比。粗碎机为颚式破碎机,其排口为110~130mm,负荷率仅为50%,说明粗碎机的潜力没有得到充分发挥。过大的排矿粒度还影响了中碎机效率的提高。经采取增加颚式破碎机固定衬板厚度,使排口减至70~90mm的措施后,粗碎作业的破碎比由原来的2.2提高到2.8,为中细碎作业效率的提高创造了有利条件。

2、更新中碎、细碎破碎机。原中碎圆锥破碎机及细碎圆锥破碎机已使用近30年,设备老化,大修周期短,效率低且排口难于调小。现将中碎机换成Φ1750圆锥破碎机,细碎机换成Φ2200圆锥破碎机,中碎及细碎机排口分别由原来的55mm、21mm减小到35mm和14mm,使碎矿产品终粒度由原来的24mm降到16mm。

3、强化筛分作业,提高筛分效率。该铜矿地处江南,矿石含水、含泥量较大,造成筛分效率较低,仅为45%~64%。采取的改进措施是:增设缓冲漏斗,扩大给矿扇形漏斗面积,减缓矿石下滑速度,延长矿石在筛面上的停留时间,提高筛面的利用率。经考查证实筛分效率达75%以上,闭路循环负荷明显降低。

4、改善洗矿工艺,减少矿石含泥量,提高破碎及筛分效率。

破碎系统改造后,破碎产品的终粒度由24mm降至16mm,使磨机的处理能力提高约10.7%,磨机的运转时间大幅降低,磨机的电能、钢球和衬板消耗自然大为减少。可见,该厂采取的措施非常有效,广大用户可作为借鉴。